首页 | | 联系我们
企业动态
新闻中心

电话:0472-5250886
邮箱: lyinfo@gmail.com
地址:内蒙古巴彦淖尔市宁拉拉前旗大佘太书记沟

乐鱼体育平台app下载-五矿铜业:“铜包子”的10年“烤”验

日期:2026-07-04

五矿铜业(湖南)有限公司(以下简称“五矿铜业”)熔炼厂的这个“铜包子”——它不是蒸笼里的面点,而是承载着滚烫铜熔液的浇铸包。10年间,这只“包子”的“烤”法,经历了3次蜕变。每一次蜕变背后,都是一群五矿铜业人埋头钻研、咬牙奋进的执着与拼搏。

火苗“放肆”的年代

2016年5月7日,熔炼厂正式投产。当时,所有人都是新手。火法精炼工序的烤包装置面临的问题摆在眼前——8个天然气烧嘴每个每小时耗气50立方米,8个包子盖密封性欠佳,一台电动平板车拖着压力容器钢材质(Q245R)的中间包、浇铸包要来回跑。

熔炼厂精炼一班炉后中控工欧大庆回忆起来,话语里带着当年的那股蛮劲:“那时候只晓得闷着脑壳去做。”在烤包前的5、6个小时,行车把浇铸包吊上平板车,把8个烧嘴开关拧到最大,天然气“放肆”地燃烧,火苗呼呼作响,浇铸包盖却漏着热气。浇铸包要一直烤到600~700摄氏度,如果遇到热不均匀,还隔三岔五地开裂。

当时,一天要烧掉1000多立方米天然气,日成本超过3500元。2017年稍有压减,日消耗降到800立方米,但成本仍在2800元上下。火很旺,成本下降幅度却很小。

电炉里的“精打细算”

2018年,面对居高不下的天然气消耗与持续偏高的运行成本,时任公司副总经理王锦鸿坚定地表示:“不能再这样粗放式烧下去了!”他牵头部署、统筹推进,第一时间组织熔炼厂成立专项攻关小组,明确核心方向,全面推进烤包系统由“气烤”改为“电烤”,向技术要效益、向管理要成本。

为了把先进经验学深悟透,攻关团队专程赴山西垣曲铜业实地考察,把成熟工艺、关键参数、实操细节逐项地记录、完整“带回”。台车式电阻炉额定功率180千瓦、额定温度500摄氏度,炉膛尺寸精确到毫米……这些关键数据,被时任精炼工序负责人龙小刚不仅一笔一画、工工整整地记在了工作本上,更刻在了心里。

改造完成后,成效立竿见影:烤包温度从600摄氏度优化下降至500摄氏度,设备密封性与保温效果大幅提升;每日耗电约3000千瓦时,单日成本降至2000元,较2016年单日节省1500元,较2017年单日节省800元。

与此同时,烤包合格率从90%提升至99.5%,废气排放与热量损耗明显减少,现场作业环境显著改善,员工无需频繁手动调节温控参数,劳动强度降低近40%。

从“气”到“电”,不只是一次能源方式的切换,更是五矿铜业人从“凭经验闷头干”到“靠数据精细算”的理念升级与管理蜕变。

余温里的“极限挑战”

降本没有终点,铜业人一直在不懈地努力。2019—2026年,熔炼厂一直在摸索、寻找最优的降本方案,经过技术团队反复地尝试、不断论证,2026年3月20日,在公司周调度会上,一个成熟的方案被敲定:利用圆盘浇铸做铜过程中铜熔液的余温来烤包。这意味着,连电费都要被省掉。

熔炼厂迅速行动,将这个项目定为五矿铜业投产10周年献礼工程。由此,3月22日,由熔炼厂设备副厂长黄海松牵头,带相关人员到国内铜冶炼头部企业贵溪冶炼厂考察学习,并在两日内拿出改进方案组织实施。在不影响正常生产的情况下加快推进项目施工速度。其间,实施人员见缝插针,利用双圆盘浇铸作业后的空隙组织队伍进场。放线、人工打基础、预埋承重梁,一切有条不紊地推进。

4月底,该项目完工投用。电烤包成为备用包,余温烤包正式登场。据估算,每年可节约成本70余万元。

五矿铜业投产10年,浇铸包从天然气放肆燃烧,到电炉精准控温,再到余温“吃干榨净”的3次迭代,每一次都不是轻轻松松的“换设备”,而是一群人走出去、钻下去、熬更守夜拼出来的。

现任熔炼厂负责人王华说得很实在:“熔炼厂紧跟公司的发展前进步伐,降本都是奋斗出来的。”

那只“铜包子”,10年间被烤了无数次。它见证的,不只是温度的下降、成本的节省,更是一种从粗放到精细、从“差不多”到“差一点都不行”的向上韧劲。

五矿铜业熔炼厂的“热”正以新的姿态延续,始终昂扬着奋斗精神。

上一条新闻  下一条新闻  【返回】